如何在“动手术”的同时还能“打胜仗”?这是摆在北汽麦格纳面前的一道现实难题。随着极狐阿尔法S5销量走高,交付压力与日俱增;与此同时,为确保新车型顺利导入,工厂利用“五一”假期完成了涉及千余台套设备的深度技改。然而,技改后的产线恢复需要时间,新车调试迫在眉睫——能否在最短时间内重回30JPH?能否在稳产的同时完成新品攻坚?北汽麦格纳的选择是:迎难而上,打响这场“保交付”与“谋新篇”的并行战役。
面对产能爬坡与新品攻坚压力的双重叠加,北汽麦格纳制造工程部、车身车间、保全部、质量部、外协供应商等部门组建联合攻关团队,开启白班稳产保供、夜班连轴调试攻坚模式,整合全域资源,突破产能瓶颈,全速推进新车型调试工作。历经一个多月的持续奋战,6月17日,车身车间生产节拍正式达到30JPH。这一突破,不仅标志着产线潜能的满格释放,更为高质量交付筑牢了坚实根基。


多方协同 合力攻坚
为推进产能提升与新品调试,联合攻关团队实行夜间驻厂值守制度,各司其职、联动配合。制造工程部及车身车间负责设备程序升级改造、优化车身焊接质量;保全部全天候处置设备突发故障,进行快速维保;质量部全线跟踪,持续优化检查方式;供应商驻场提供工装、设备技术升级支撑。联合攻关团队作战模式打通了问题解决快速响应通道,实现了问题不隔夜、响应零延时,把处置周期压到最短,让产能整改和新车型调试按节点落地。
为解决多车循环运行的EMS输送工位抓放件报错频发问题,晚八点半,王嘉伟和保全、制造工程部同事一遍遍调校小车运行精度,优化抓放轨迹。棘手的是,问题各种各样,可调的位置却只有两个,还得兼顾两款车型的抓放件需求。
“差3毫米,退回去重来。”隔着一米多长的平台,车身门盖工段的王嘉伟目光紧锁夹具与定位点之间的缝隙。
争的就是毫米级的精度,抢的就是这50秒的节拍。一台小车的调试循环至少重复四五次,直到连续三次测试毫无偏差,才算是完成调试。九台小车,六个晚班,他们在灯火通明中一点点“磨”掉了误差,把调试周期压到了最短,为30JPH的稳定运行抢出了宝贵时间。


双线分工 高效联动
紧扣“生产调试互不挤占”核心原则,车身车间优化全域作业排班,实行昼夜分工闭环机制。白班全员锚定量产任务,严卡节拍、严守品质,坚决稳住订单交付“基本盘”;夜班则抓住生产空窗期,集中中坚力量,同步推进新车型导入调试。通过夜间集中开展工艺验证、参数优化及问题复盘,实现了量产品质不降级、新品导入不断档,最大限度盘活设备与人力存量,大幅压缩了产能爬坡与新品调试周期。

靶向整改 精准破局
瞄准30JPH痛点,联合攻关团队摒弃了“凭经验吃饭”的老路子,创新引入工位全流程视频复盘法。通过逐工序、逐点位“拆解”作业动作,全域摸排锁定20余个节拍滞后工位。团队坚持“用数据说话”,精细比对技改前后设备运行、人员作业及工艺布局数据,精准锁定人机配合、设备节拍、工艺布局、程序逻辑四大堵点,并针对性制定轻量化、易落地的工位调整方案。通过点对面优化作业流程、点对点调试设备参数,高效消除节拍卡点,彻底打通全流程生产链路。

前置风控 预判风险
“把7改成4。”车身保全科电器维修工程师丁国庆指着检点表说道。生产线上的节拍正一路向上爬坡,原来的齿轮泵报警阈值,已经追不上产量的脚步。如果等到数值到7牛米才亮红灯,那就晚了——报警一响,涂胶机很容易陷入故障,整台设备一停就是四十分钟,这意味着一个小时里,有二十辆车的焊装进度被生生按下暂停键。
团队迅速调整预警策略,将齿轮泵的预警阀值收紧,给设备装上了更灵敏的“神经末梢”。每一次提前干预,都是在为产能多争取一分从容。
面对产能爬坡和新车型导入期存在工艺适配与设备兼容性诸多不确定性的现状,联合攻关团队坚持“预防为主、靠前指挥”,不等不靠,班前必研判,夜班有专会,围着车型结构、线体负荷找风险。资源跟着问题走,团队将最优设备、资深技师及专项物料精准投向一线。

为稳步提升新车型质量爬坡提升,质量部工作人员进驻车身供应商开展驻场,精准识别夹具磨损、定位偏移、匹配异常等核心问题。他们现场快速研判、即时制定优化方案,指导供应商完成夹具校正、结构微调及精度复标定,为后续的生产装配筑牢质量根基。
从产能不足开展攻坚到30JPH稳定达成,从单车型调试到多款车型同步展开的“夜间会战”,在一个多月的昼夜鏖战中,联合攻关团队以实干笃行筑基石,以迎难而上显担当。下一步,北汽麦格纳将持续巩固现有产能战果,全速攻克剩余新车型调试难关,以“硬碰硬”的产能实力、“稳得住”的造车品质和“快响应”的项目推进力,跑赢从车间到用户的“最后一公里”,让高品质极狐以最快速度抵达用户手中。